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啟東市東方液壓件有限公司
專業生產:馬達軸向柱塞泵,定量軸向柱塞泵,液壓機專用柱塞泵 ,變量軸向柱塞泵
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軸向柱塞泵的檢修步驟
發布時間:
2021/4/10
1.第一階段步驟
1)檢修所需的材料均已準備完畢,備件經過驗收合格。
2)在停機之前,測量往復泵的流量,出口壓力值,各個測量點的振動值,軸承的溫度值,潤滑油的溫度值,并全部記錄在檢修記錄上,作為檢修資料存檔。
3)按操作規程停機,切斷電動機的電源。
4)關閉出、入口閥門,確認泵腔內的壓力為零。
5)將內的物料吹掃干凈,并進行氮氣置換,化驗合格為止。如果泵內的介質是三乙基鋁這樣的物料,要用專用的油品進行置換,并排放到指定地點,操作人員要佩戴防護服。
6)排放出
軸向柱塞泵
內的潤滑油,將潤滑油裝人指定的桶內。
2.第二階段步驟
1)拆卸流量控制系統的電線接頭,或者是氣動連接管線。流量調節信號在控制室發出,沖程的調節有電動的,也有氣動的。在現場也可以手動調節。
2)拆卸電動機與軸向柱塞泵的聯軸器保護罩,拆卸聯軸器。
3)拆卸十字頭組件,檢查十字頭、十字頭銷軸、十字頭與滑板的配合情況,是否有磨損。
4)拆卸N型軸與柱塞連接的螺栓,拆卸N型軸組件,檢查 N型軸及軸套是否有磨損。
5)拆卸蝸輪、蝸桿的軸承,檢查蝸輪、蝸桿的齒輪磨損情況。
6)拆下單向閥的連接管線,拆卸出、入口單向閥。
7)拆卸液壓腔的固定螺栓,拆下液壓腔,取出密封件,密封件為橡膠材料。
8)用工具拆卸填料和填料擋環。
9)在填料和擋環拆下來之后,清洗填料函,如果有填料粘附在填料函內,先用粗砂紙將其除去,再用細砂紙拋光處理。
10)將柱塞和柱塞套拆卸下來。
11)檢查柱塞的磨損情況,用千分尺測量柱塞的外徑,確認是否磨損。測量 柱塞套的內徑,確認是否磨損。
12)各個部件清洗以后,進行檢驗測量,合格以后才能安裝。
安裝過程不再詳細敘述,下面說明安裝過程中的幾個關鍵步驟。
1)十字頭銷、柱塞、N軸的測量部位如圖2 所示,在拆卸之后和修復安裝之前,分別測量數據,將測量結果填寫在表1內。
2)蝸輪和蝸桿的軸向竄量調節,即調節橡膠 圖3中的c值,蝸桿的軸向竄量為0.15mm,蝸輪的軸向竄量為0.08~0.10mm,在檢修前和檢修后分別測量該值,并填寫在檢修記錄內。
3)在安裝填料時,可用潤滑油涂抹在填料表面,每一個填料環分別裝人填料滿內,然后上緊蓋。填料為方形的芳綸材料。不同的應用場合,填料的結構型式和材質是不同的。
4)安裝單向閥時,要確認出、入口閥的方向,在安裝之前,可以用煤油試涮。
5)如果是隔膜形式的軸向柱塞泵,隔膜作為易損件,第次檢修時都要抽更換新隔膜。
6)安裝液壓缸,按給定的力矩擰緊螺栓。
7)安裝聯軸器并找正,安裝防護罩。
8)安流節系統的氣動線,電器系統的電纜,按模擬信號,檢查流量控制系統是否好用。
9)在油箱內加人潤滑油。
下面介紹
軸向柱塞泵
填料改進的一個實例;某高壓聚乙烯裝置,用丙烷做調整劑,丙烷泵由國外進口,采用軸向柱塞泵。缸徑為25mm,最大沖程為60mm,泵的轉速為200r/min,出口壓力為30MPa。采用N型軸的結構調節沖程,調節范圍可以在0%-100%。根據生產需要,隨時對注人量進行調節,柱塞密封采用V形填料,如圖9-4 所示,一組填料由三個V形環、一個壓環和一個支撐環組成。填料的主要成分為聚四氟乙烯。
開工以后,經常發生填料泄漏故障,只得依靠頻繁的更換填料來維持生產。進口填料一套一萬多元,費用高,每次拆卸時都會有丙烷漏出,造成環境污染。
原因分析:經過對填料認真分析,發現填料的硬度較高,當介質壓力升起來以后,V形填料的唇邊變形量小,也就是說,在唇尖處無法形成足夠的接觸應力,因此發生泄漏。知道了這個原因以后,那么解決的辦法就是將V環的硬度降下來,決定在國內制作,代替進口。
解決辦法:增加一組V形環,即有四道V形環,把壓環和支撐環的軸向長度縮短,但保證填料組的總長度不變。壓環和支撐環采用聚四氟乙烯材料,兩個V形環采用聚四氟乙烯材料,另兩個V形環采用夾布橡膠材料。在安裝時,兩個夾 密封布橡膠環放在兩個聚四氟乙烯環中間。
安裝使用以后效果很好,大大延長了使用壽命,使用時間由原來的十天,提高到兩個月。在使用過程中,如果填料有輕微的泄漏,還可以上緊填料螺栓,繼續使用一段時間。
從理論上講,往復泵不用灌泵也可以實現自吸,在實際應用時,最好是在缸內充滿液體,這樣泵起動以后,可以立即實現吸排,而且避免了柱塞干磨,減少磨損。
在實際應用上,出故障最多的是:偏心套的上下調節機構出現卡死現象,N型軸既不能向上移動,也不能向下移動。究其原因,原來是蝸輪、蝸桿進給到了邊緣,跳出嚙合范圍,而操作人員仍然用力擰調節桿,導致調節桿扭斷。在調節機構上增加了限位擋板,使蝸輪、蝸桿在一定的范圍內使用,而又不影響調節沖程。
根據隔膜泵的故障統計,80%的故障是由于隔膜失效引起的,其次是出入口單向閥密封失效,而柱塞磨損、填料泄漏的故障發生幾率較小。
每次更換新膜片以后,都要在膜片間注人液壓油,將膜片內的氣體擠出去。
在底部有注油孔,從底部注油,油從上邊的孔出來,確認沒有氣體為止。如果流量片間有氣體,就會影響排量,或是根本沒有排量。在現場一般用注射器進行注油。
為了保證計量精度,許多軸向柱塞泵的出入口閥均為雙層球閥結構,即兩組單向閥串聯成一組使用。
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